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通钢公司焦化厂设备管理取得阶段性成果

日期:2023-10-20
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通钢公司焦化厂设备管理取得阶段性成果

前文讲了全球130万台物联网设备感染病毒,本文来看通钢公司设备管理的新进展。通钢公司焦化厂设备维护人员紧紧围绕“以技术改造为主线,向技术要稳定,向技术要效益,确保装置长周期稳定运行”的总体要求,精诚团结、精细管理,设备管理工作达到了预期成效,取得了阶段性成果。

通钢公司焦化厂设备管理取得阶段性成果

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在“改”上做文章。针对转型提效的实际,焦化厂设备人员加强技术学习,增强设备自动化功能,利用自己的技术为设备保驾护航。对备煤皮带系统进行技术改造,将原有接触式欠速开关改造为非接触式;将部分电流报警保护系统增加到老皮带系统中,为设备安全运行增加双层保护;完善老焦炉推焦电流等数据的记录,为生产分析及监督助力。该厂通过召开入冬前防寒保温工作专题会议,上报保温项目40项,逐条进行落实,并针对资金紧张的情况,采取就地取材等方式完成防寒保温工作。

在“管”上下功夫。该厂强化设备功能精细化管理,解决现场突出设备问题,如干熄焦运线设备问题,经过多次研究探索,找出了现场问题,进行相应处理。一方面对电机进行密封,改造除尘设施,进行周期检修,解决现场出现的问题;另一方面应用新技术,采用离线巡点仪进行设备巡检、点检,成功对设备历史数据进行分析记录,为避免事故重复发生提供保障。

在“落”上用气力。完善制度建设,加大执行力度。利用制度去约束,保证设备的安全稳定运行。该厂加强备件、材料费用指标管控,建立节约备件、材料费用奖罚机制,真正做到人人参与到节约备件、材料的行动中。

各项管理措施的实施,较好地促进了设备成本的降低。1至10月份,该厂修理费实际完成90.57万元,比计划降低5.8万元。备件降储计划指标360万元,实际完成348万元,比计划降低12万元。设备事故停机率为0.217‰,比计划1.3‰降低了1.083‰。

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